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西門子plc1500在機器人機械手控制系統(tǒng)中的應用

作者:西門子plc 發(fā)布日期:2019-06-17 12:01:03 閱讀:0 二維碼分享

  近年來,機器人自動噴涂系統(tǒng)及機械手控制系統(tǒng)由于具有重復性好,涂層質(zhì)量好,可靠性好,適用性強,效率高等諸多優(yōu)點,西門子plc1500已廣泛應用于汽車等工業(yè)領域。目前,航空產(chǎn)品的制造過程仍然是勞動密集型,工藝復雜,工作條件差,輔以大量夾具和手工制造,自動化能力不足。在“十三五”規(guī)劃和2025年智能制造發(fā)展的背景下,中航工業(yè)復合材料制造研究院在噴涂領域處于領先地位,利用機器人實現(xiàn)自動化生產(chǎn),加快生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級,提高先進水平。制造設備。能力。

  一、項目介紹

  該項目采用可移動懸浮噴射6軸機器人,安裝在3自由度笛卡爾坐標起重機上。它可以在噴房的范圍內(nèi)(在噴房間:L30m&次; W9m&次; 6.5m)多個自由度的運動,如前,后,左,右,上下,旋轉(zhuǎn),帶有噴槍放在機器人的手臂上,可以噴涂大型復合工件的外表面。

  二、懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)的組成

  懸掛式機器人噴涂機械手plc控制系統(tǒng)由總控制系統(tǒng),起重機系統(tǒng)(懸掛行走機構),機器人系統(tǒng),智能涂料plc控制系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)組成。系統(tǒng)網(wǎng)絡圖如圖1所示:

  圖1機器人噴涂系統(tǒng)網(wǎng)絡圖

  起重機系統(tǒng)包括:1套縱向行走機構(X軸),1套橫向移動機構(Y軸),1套升降機構(Z軸)和電動伺服驅(qū)動系統(tǒng),以及維修和檢查配件。設施。:

  圖2起重機和機器人裝置圖

  智能涂料供應系統(tǒng)由虹吸管,隔膜泵,物料罐,過濾器,2KS,壓力調(diào)節(jié)器,空氣保護器等組成,是一套完整的涂料供應系統(tǒng)。它是噴霧系統(tǒng)的重要組成部分,負責原料的供應。調(diào)整預混比與原材料的重要作用是執(zhí)行器的必要先決條件。該材料含有油漆,固化劑和清潔劑。

  該項目使用Staubli TX250系列6軸機器人,是最新的機器人。整個機器人系統(tǒng)由三個部件組成,包括控制器CS8C,機器人手臂(臂)和手動示教器(MCP)。

  圖3機器人全視圖

  三、控制系統(tǒng)架構

  本系統(tǒng)總控制系統(tǒng)控制器采用西門子S7-1500PLC作為主控制器,WinCCProfessionalV13SP1作為上位機操作界面,TP1200作為操作面板,西門子plc1500分別作為起重機,機器人和涂料供應系統(tǒng)的控制器。 S7-1500主控系統(tǒng)通過PROFINET總線與涂裝機器人系統(tǒng),涂料供應系統(tǒng)和懸架行程系統(tǒng)進行通信,完成系統(tǒng)的整體控制,實時監(jiān)控和操作系統(tǒng)運行狀態(tài),并連續(xù)噴涂整個工件。控制系統(tǒng)架構如圖4所示。

  圖4系統(tǒng)硬件配置圖

  表1主控制系統(tǒng)硬件設備表

  四、控制系統(tǒng)實現(xiàn)的功能

  頂置式機器人噴霧系統(tǒng)使得起重機系統(tǒng)和機器人噴霧系統(tǒng)能夠單獨操作。現(xiàn)場起重機可由操作面板TP700操作,用于X,Y和Z軸伺服電機的上電,零點校準,絕對定位等。

  涂料供應系統(tǒng)的TP700可以顯示涂料水平,清洗劑水平,固化劑水平,管線壓力,電磁閥狀態(tài),流體調(diào)節(jié)器狀態(tài),2KS系統(tǒng)中各種涂料的自動配比,以及氣動泵。和防空保護等。

  機器人系統(tǒng)的現(xiàn)場屏幕TP700顯示X,Y,Z,RX,RY和RZ的六軸運動。現(xiàn)場教學盒可用于機器人的離線軌跡規(guī)劃。

  總控制系統(tǒng)由兩套現(xiàn)場控制系統(tǒng)和遠程控制系統(tǒng)組成。現(xiàn)場控制系統(tǒng)可通過總線與機器人系統(tǒng),懸架行程系統(tǒng)和涂料供應系統(tǒng)進行通信,完成系統(tǒng)的整體控制,并連續(xù)噴涂整個工件;遠程控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控和操作。

  總控制系統(tǒng)能夠控制和顯示子系統(tǒng)的狀態(tài)。涂料供應系統(tǒng)可以自動執(zhí)行顏色變化,進料和清潔操作。可以校正在懸架行進機構的運動期間產(chǎn)生的誤差。

  五、噴涂工藝和控制技術要點

  懸掛機器人噴涂系統(tǒng)的噴涂過程如下:

  首先,起重機系統(tǒng),涂料供應系統(tǒng)和噴涂系統(tǒng)準備就緒,工件進入指定位置,定位→系統(tǒng)檢測工件的實際位置→坐標配件→示教(手動調(diào)試程序)→開始運行,主控制器讀取油漆“工件”數(shù)據(jù)“,噴涂”軌跡號“并噴涂”配方確認“信號到機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂”軌道編號“和顏色”配方編號“→機器人噴涂系統(tǒng)確定當前的噴涂公式,然后給出總控制位置1的“噴涂應用”信號→懸架系統(tǒng)的三軸分別到達指定位置1后,發(fā)送信號“天賜已到達噴涂位置”一般控制→2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序1)→噴涂工件的1號區(qū)域,噴涂為c完成后,機器人在返回到HOME位置后停止,并且“繪制完成”信號被發(fā)送到一般控制→總控制器讀取“繪制完成”信號,轉(zhuǎn)換工件指針,并指向工件數(shù)據(jù)。 vehicle area地區(qū)rah。

      噴涂“軌道編號”并將“配方確認”信號噴射到機器人噴涂系統(tǒng)→機器人噴涂系統(tǒng)讀取噴涂“軌道”編號和顏色“配方編號”→機器人噴涂系統(tǒng)確定它是當前噴涂公式,然后將位置2的“噴涂應用”信號發(fā)送到主控制器→懸架系統(tǒng)的三個軸分別到達指定位置2后,“天州已噴涂”位置信號發(fā)給主控制器→ 2KS混合,機器人開始自動噴涂(調(diào)用噴涂程序2)→噴涂工件2號區(qū)域,噴涂完成后,機器人返回HOME位置停止...  按照上述步驟,噴涂工件3號區(qū)域,4號區(qū)域......編號n區(qū)域,直到工件完成噴涂任務→機器人零點返回位置(HOME點),起重機返回原件位置,工件離線。

  圖7噴涂工藝流程圖

  為了完成整個工件的連續(xù)噴涂,直到起重機返回其原始位置,主控制器S7-1500控制器作為整個系統(tǒng)最關鍵的核心部件,協(xié)調(diào)起重機和機器人系統(tǒng)的控制。當手動教學和調(diào)試機器人程序時,應通過主控制器的操作屏幕TP1200或工業(yè)計算機手動記錄每個區(qū)域中工件的X,Y,Z坐標值和機器人的軌道號。在中央控制。輸入,保存在總控制S7-1500PLC的數(shù)據(jù)塊中,當系統(tǒng)自動運行時,然后自動傳輸已經(jīng)存儲在過程序列中的數(shù)據(jù)。

  由于工件的種類繁多,由不同工件劃分的區(qū)域的尺寸是不同的,并且每個區(qū)域是多個值。存儲數(shù)據(jù)的DB塊是數(shù)據(jù)的嵌套,即多個數(shù)組,因此DB塊的大小應該足夠大。為了滿足生產(chǎn)要求。如果一般控制選擇S7-300/400 PLC使用STEP7編程方法實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲和讀取,則很難通過TIA Portal的TIA編程方法選擇S7-1500PLC來實現(xiàn)該功能,這樣更方便而且容易。實現(xiàn)過程如下所述。

  建立工件過程數(shù)據(jù)表的過程:

  (1)。在TIA Portal V13SP1編程軟件下,添加一個新的“PLCdatatypes”(相當于在Step7中創(chuàng)建的用戶定義的DB塊),名為“Workpiece Recipe”,并添加“Trolley X Coordinates”(定義)整數(shù)數(shù)據(jù)類型),“ Trovan Y坐標“(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),”Trolley Z坐標“(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型)和”機器人軌道號“(定義為字節(jié)數(shù)據(jù)類型),加上兩個備用數(shù)據(jù)以防止未來客戶添加新功能,“油漆配方號”(定義為Word數(shù)據(jù)類型)和“油漆流”(定義為整數(shù)數(shù)據(jù)類型),現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)直接輸入到屏幕上供油漆系統(tǒng)直接接收。

  圖8“工件配方”數(shù)據(jù)集

  (2)在Botu程序文件下添加全局類型的DB塊,數(shù)據(jù)編號為8,名稱為“工件處理表1”,打開數(shù)據(jù)塊,在其中添加名稱“工件數(shù)據(jù)”,數(shù)據(jù)類型在上面建立。陣列“工件配方”的類型,范圍從1到200,如圖9所示,數(shù)據(jù)集擴展后如圖10所示。并檢查選項“保持”斷電。

  圖9“工件處理表1”數(shù)據(jù)集設置

  圖10“工件流程表1”數(shù)據(jù)集擴展

  (3)編寫實際的教學和填寫表格SCL程序:在Botu程序文件下添加功能功能塊FB63,定義輸入輸出界面,X軸位置,Y軸位置,Z軸位置,機器人路徑編號,涂料編號,最大工件編號和HMI內(nèi)存編號確認,計數(shù)指針和其他參數(shù)。接口參數(shù)如圖11所示:

  圖11顯示了接口的實際接口參數(shù)。

  下面是一個大型機翼的數(shù)據(jù)表,以及17個定點噴霧器來完成整個部件。

  編號X軸坐標值Y軸坐標值Z軸坐標值機器人軌跡編號

  自動多陣列讀取過程

  這個過程比較復雜,包括讀出存儲在“工件過程表1”陣列DB8中的每組數(shù)據(jù),然后將X軸位置,Y軸位置和Z軸位置傳遞給S7的S7。起重機系統(tǒng)通過PROFINET通訊。 -1200PLC,機器人軌道號通過PROFINET通訊傳輸?shù)綑C器人系統(tǒng)的S7-1200PLC。根據(jù)懸掛式機器人噴涂系統(tǒng)的噴涂工藝流程。

  自動讀取工件流程表SCL程序:在Botu程序文件下添加功能塊FB91,定義輸入輸出接口。接口參數(shù)如圖12所示:

  圖12自動讀取工件過程表接口參數(shù)

  6、結(jié)論

  該項目使用西門子S7-1500PLC和TIA Portal軟件。 S7-SCL語言已廣泛用于編程過程。與西門子PLC的其他類型的編程語言相比,SCL在多陣列數(shù)據(jù)處理方面具有明顯的優(yōu)勢。回收控制任務更方便,不僅程序小,而且容易出錯,調(diào)試周期大大縮短。一般來說,S7-1500系列PLC用于項目開發(fā)過程,縮短了設計和調(diào)試周期,改善了設備調(diào)試。方法和效率是工業(yè)設備研發(fā)和制造的重要工具。 

  系統(tǒng)投入運行后,設備運行狀態(tài)良好,控制可靠穩(wěn)定,噴涂周期縮短,生產(chǎn)效率提高,涂層厚度均勻?qū)崿F(xiàn)了工件。地球降低了工人的勞動強度,改善了工作環(huán)境,得到了復合材料和一線員工的認可。實現(xiàn)飛機制造從傳統(tǒng)的手動噴涂作業(yè)到高效,智能,準確的自動噴涂作業(yè),滿足飛機性能指標,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強新一代飛機生產(chǎn)能力的快速發(fā)展,提高航空工業(yè)的核心競爭力。

  總結(jié):以上就是西門子S7-1500PLC在機器人行業(yè)在行業(yè)在紅的應用,如您對此以上控制系統(tǒng)有任何疑問,請給我們留言或者聯(lián)系我們的在線客服人員,我們將為您詳細解答。 容感電氣為您提供自動化plc控制系統(tǒng)以及系列產(chǎn)品的選型、訂購、售后一體式服務。


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